1. 节能50%以上,热能利用率由坑式蒸养的6?8%提高至40%以上;平均每吨混凝土蒸养能耗由102kg标煤降至23kg左大口。
2. 缩短养护周期1/2?1/3,加速水泥管模具周转,提高了生产效率。
3. 窑体保温性能好。当窑温为90℃时,窑外壁面、窑顶面的温度与气温的温差仅1?2℃,窑顶积雪不化。
4. 窑内温度分布均匀,温度场稳定,在码放制品的有效区内温差为2℃左右。
5. 提高了养护质量,早期抗压强度可增长10%左右,裂纹、脱皮等均有减少,外观质量好。
6. 新型窑门密封阻漏保温,开关方便;牵引式小车、控温系统等配套技术可减轻劳动强度,减小蒸汽跑冒溢漏,改善车间环境,有利安全生产、文明生产。
7. 投入产出综合效益高。中等规模工厂一次性投入20万元左右实施该项技术,每年可节煤1200吨左右,以及节电、节水,提高产品正品、优质品率,减少电器设备维修费用等,综合效益达40多万元。
据不完全统计,该项科研成果迄今已在全国22个省(市)、自治区的百余家厂推广使用,用于养护电杆、桩、三阶段管芯与其保护层、自应力管、水泥管、电缆管、轨枕、多孔板、大型屋面板、纤维水泥制品等。