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无锡硫化车间废气处理概述硫化

关键词:无锡硫化车间废气处理

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硫化车间废气处理分析硫化设备
国内的主要硫化设备主要有平板硫化机、传统圆模缸式硫化机、新式圆模硫化机,国际先进的的鼓式硫化机等设备;我国国内主要采用的是平板硫化和传统圆模缸式硫化机。 
2006年,橡胶机械厂开发的1725液压硫化机,通过了自治区科学技术厅组织的鉴定。鉴定委员会一致认为,该产品填补了中国,产品性能达到国际先进水平,是硫化高等级载重子午胎的理想设备,在国际市场上具有较强的竞争力。
该产品具有如下特点,机架受力合理,每个硫化室有一个独立的框架来承受合模力;刚性好,上横梁和底座变形小;中心机构设计新颖,具有独创性,与装胎、卸胎机械手自动找正对中,提高了定位精度;硫化室结构新颖,采用下蒸汽室包容上蒸汽室的结构,

改变了传统密封形式,从而提高了密封效果、使用寿命和安全性;将模具活络块安装在下蒸汽室,提高了模具使用寿命和安全性,又便于模具的清理;液压系统的元件全部采用先进可靠元件,运行平稳;电气系统采用国际先进的控制元件,设备的开合模位置、

机械手升降位置、中心机构上环升降位置采用直线位移传感器控制,保证了定位精度和可靠性;采用国际先进的光栅安全监控技术,保证了操作人员的安全。该产品已通过欧盟的'CE'认证,硫化室已通过欧盟的压力容器认证。





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硫化车间废气处理分析硫化过程
可分为四个阶段,各有特点。
通过胶料定伸强度的测量(或硫化仪)可以看到,整个硫化过程可分为硫化诱导,预硫,正硫化和过硫(对天然胶来说是硫化返原)四个阶段。
硫化诱导期(焦烧时间)内,交联尚未开始,胶料有很好的流动性。这一阶段决定了胶料的焦烧性及加工安全性。这一阶段的终点,胶料开始交联并丧失流动性。硫化诱导期的长短除与生胶本身性质有关,主要取决于所用助剂,如用迟延性促进剂可以得到较长

的焦烧时间,且有较高的加工安全性。
硫化诱导期以后便是以一定速度进行交联的预硫化阶段。预硫化期的交联程度低,即使到后期硫化胶的扯断强度,弹性也不能到达预想水平,但撕裂和动态裂口的性能却比相应的正硫化好。
到达正硫化阶段后,硫化胶的各项物理性能分别达到或接近点,或达到性能的综合平衡。
正硫化阶段(硫化平坦区)之后,即为过硫阶段,有两种情况:天然胶出现“返原”现象(定伸强度下降),大部分合成胶(除丁基胶外)定伸强度继续增加。
对任何橡胶来说,硫化时不只是产生交联,还由于热及其它因素的作用产生产联链和分子链的断裂。这一现象贯穿整个硫化过程。在过硫阶段,如果交联仍占优势,橡胶就发硬,定伸强度继续上升,反之,橡胶发软,即出现返原






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硫化车间废气处理技术及工艺流程
1.橡胶硫化废气概述

随着我国汽车制造业高速发展,与其相关联的橡胶工业也迅速崛起,在工业领域占据重要地位。在橡胶生产过程中混炼、热炼、挤出、压延和硫化工序的有机类有害废气污染物排放量大,其中硫化工序产生废气量较大。硫化工序的高温塑炼和氧化过程中,

容易产生有害的物质,与此同时,沸点较低的原材料和有机溶剂被释放出来,产生较为密集的烟气,且伴有难闻的恶臭气味。该废气成分复杂,主要污染物为挥发性有机物和硫化物。硫化废气以多种方式排放到环境中,严重地破坏了自然环境,并对人类的生存

和健康产生了巨大威胁。因此,针对橡胶行业硫化废气的处理迫在眉睫。

2.橡胶硫化废气处理技术

硫化废气常规控制技术有吸附、吸收、氧化和生物法等。吸附技术对多种恶臭物质有吸附能力,投资较低,但运行成本高,饱和吸附剂需再生,能耗高。吸收法对水溶性的恶臭物质处理效率高,药剂消耗量大,运行成本高,二次污染严重,需多级处理。氧

化法一般包括臭氧和UV光解氧化,其中臭氧氧化处理效率高,设备简单,但运行费用高且臭气与臭氧难以充分混合。UV光解氧化占地面积小,运行成本较低,适用于低浓度、大气量的废气治理,其弊端在水含量大及粉尘含量大的废气影响其去除效率。生物法

运行费用低,无二次污染,可在常温常压下进行,设备简单,但不适合处理生物毒性强的废气,且长期停用需重新培养微生物。因硫化废气具有浓度低、排放量大以及成分复杂多变等特点,所以仅使用其中一种处理方法很难达到令人满意的处理效果。因此,在

实际废气处理中通常采用多种技术组合的处理工艺。

3.橡胶硫化废气处理工艺

3.1橡胶硫化废气处理工艺设计

针对橡胶硫化废气处理工艺,采用“两级碱喷淋+两级活性炭+UV光解除臭”组合工艺。

3.2橡胶硫化废气处理工艺说明

碱喷淋设备可有效吸收H2S等溶于水的酸性臭气,且对于部分水溶性强的VOCs也有很好的去除效果。通过活性炭吸脱附,可将难溶于水的有机物去除,降低废气非甲烷总烃浓度,同时吸附臭气。UV光解除臭装置中产生的自由基可使得有机物彻底净化,达

到相应废气排放标准。

4.总结

针对橡胶行业产生的硫化废气,采用“两级碱喷淋+两级活性炭+UV光解除臭”组合工艺,处理后排气口油烟、H2S 、NH3、VOCs、臭气去除效率,均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)和《恶臭污染物排放标准值》(GB 14554-1993)

。采用“两级碱喷淋+两级活性炭+UV光解除臭” ”组合工艺对硫化工段产生的浓度低、排放量大、成分复杂多变的废气具有良好的处理效果。整个处理系统具有较强的适应性、实用性和先进性,取得了较好的环境效益和社会效益。

 



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